老廠分礦網(wǎng)選廠選礦工段針對(duì)伴銅回收產(chǎn)量低,效益差等問(wèn)題開(kāi)展效能監(jiān)察,實(shí)現(xiàn)了保錫增銅降耗目標(biāo),年增效300萬(wàn)元。 網(wǎng)選廠選礦工段自增加浮選系統(tǒng)以來(lái),由于礦石性質(zhì)變化較大,致使泡沫產(chǎn)率忽高忽低,量大時(shí)一個(gè)班干不完,量小時(shí)又不足開(kāi)一個(gè)班,生產(chǎn)很難組織,加之脫雜與精選流程不相批配,導(dǎo)致有時(shí)一次銅硫分離即可出產(chǎn)品的泡沫不得不經(jīng)過(guò)粗選再進(jìn)精,既造成金屬損失,又形成了人力物力的浪廢,致使網(wǎng)選廠的伴銅回收生產(chǎn) 一直處于較低水平。針對(duì)這一問(wèn)題,網(wǎng)選廠黨總支將完善選礦工藝,提高伴銅回收作為效能監(jiān)察的一項(xiàng)重要內(nèi)容進(jìn)行立項(xiàng)監(jiān)察。一是調(diào)整作業(yè)方式,將原來(lái)一個(gè)班間斷作業(yè)調(diào)整為三班連續(xù)作業(yè),改變過(guò)去間隙作業(yè)、磨礦作業(yè)不到位所形成泡沫量不穩(wěn)定的被動(dòng)狀況;二是對(duì)-7.5m處的1~4#6m分泥斗進(jìn)行改造,調(diào)整管道坡度,增大沉淀面積和蓄礦量;三是將銅硫分離作業(yè)由原來(lái)的1粗1掃改1粗2掃,精選作業(yè)由原來(lái)的3精1掃改1精2掃,磨礦由原來(lái)的2次閉路改成現(xiàn)在的1次閉路;四是購(gòu)置PH值電子顯示器取代人工試紙監(jiān)測(cè);五是制定人人肩上有擔(dān)子,個(gè)個(gè)心中有壓力的考核辦法進(jìn)行當(dāng)月兌現(xiàn)考核,并將原來(lái)10天取一次產(chǎn)品樣,調(diào)整為5天取一次樣。通過(guò)切實(shí)有效的效能監(jiān)察,在確保錫生產(chǎn)的情況下,依靠技術(shù)進(jìn)步和強(qiáng)化精細(xì)管理,使伴銅金屬產(chǎn)量由原來(lái)的128噸/年提高到272.4噸/年,同比增加144.4噸,年創(chuàng)效達(dá)300萬(wàn)元,收到了較好的效能監(jiān)察效果,為老廠分礦經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)做出了積極的努力。 |